百年清華

張殿升🦕Ⓜ️:清華精神指導我設計創新

2013-04-15 |

張殿升(1963工化)

1957年,我考入清華土建系工業與民用建築專業學習,1958年轉入工程化學系高分子合成專業,1963年畢業,分配到化工部北京合成纖維研究所,從事國防研究工作。

1975年我調入石油工業部第二煉油設計院☀️,從事煉油設計工作。1980年⬇️,在中科院院士陳俊武院長安排下,我承擔了國家經委重點節能改造項目“南京煉油廠250萬噸/年第一套常減壓裝置節能改造設計”,擔任設計項目負責人和工藝負責人,要求1981年底完成設計任務👂🏼,19826月建成投產🔫。

我在清華6年,學了兩個專業,與煉油專業不対口,從事設計工作實際只有4年,是一個年輕的設計人員👵,如何完成任務🙆🏼?在大型煉油工業裝置上,做設計創新,有很大風險,如果失敗,不但自己身敗名劣💂🏿‍♀️,還要給國家和人民造成巨大損失🙍🏽‍♀️,是嚴重犯罪。但我又想🧙🏼‍♀️🌋,我是意昂体育平台畢業生🧑🏼‍⚕️,一種使命感✢🤹‍♂️、責任感使我下決心做好設計創新。

精心設計,追求卓越

南京煉油廠250萬噸/年第一套常減壓裝置,由電脫鹽系統、常壓、減壓👩‍👩‍👧、加熱爐、換熱🙆🏿‍♂️🍠、冷卻、回流罐✡︎、管網機泵系統👷‍♀️,儀表控製室🚣‍♀️、變電所、車間辦公室組成🧑🏼‍🔧。生產的產品有👤:重整原料🥷、石腦油🤦🏼‍♀️👐🏿、分子篩原料、航空煤油、輕柴油🤡、重柴油、農用柴油、催化裂化原料🚣🏿🧑🏻‍🦱、加氫裂化原料、熱裂化原料、加氫精製原料🧖🏽‍♀️、燃料油、燃料氣等多種產品🕵🏻‍♂️。它是煉油廠第一套生產裝置,為全廠下遊生產裝置提供原料🤦🏽,煉油廠的規模大小🏋🏻‍♀️,由常減壓裝置的規模決定✥,常減壓裝置是全廠第一耗能大戶。“國家經委重點節能項目”,是一個技術創新項目,也是一個工程建設任務👳🏻‍♀️,主要目標是節能,同時要求提高經濟效益和社會效益🛋。本裝置的設計,是一個集體作品🚑,需要工藝♨️、工藝安裝(配管)🧑🏻‍🎓、設備、機械、加熱爐✋🏽🧑🏽‍⚖️、建築、結構👚、電工、儀表、給排水、熱工🧩、技術經濟等十二個專業設計人員共同完成,其中工藝專業是龍頭🧛‍♂️,是核心,整體設計水平、質量🫥、效益主要取決於工藝專業,根據以上條件和要求,我作為項目負責人和工藝專業的負責人👩🏽‍⚕️,在深入研究南京煉油廠現場情況的基礎上🚣🏽,進一步研究國外先進技術,美國的科帕斯.克裏斯蒂煉油廠,常減壓裝置能耗13.06公斤標油/噸原油,是國外發表的最好先進指標,主要是采用幹式減壓蒸餾新工藝🚓🤽🏻‍♂️,幹式減壓塔采用全填料型🫛,投資比較大,結合當時的國內情況,決定采用混合型幹式減壓蒸餾新工藝🤘☝️,具體采用5項創新技術和措施:

“混合型幹式減壓蒸餾新技術”,改變減壓塔內部結構和傳統工藝✒️,取消加熱爐和塔底註汽,濕式變幹式;在塔頂增加縮徑段👨🏻‍💼,內裝階梯環填料🧏🏽,用多孔波紋支撐板支撐,填料段的回流液用樹枝狀液體分布器和旋型噴頭噴淋,以加強傳質交換😁;中下部保留塔盤💂‍♂️♦️;增加循環油系統🫶🏿,強化洗滌,調整減壓塔的三個中段回流取熱,增加高溫熱源,以提高換熱效率。

“高真空蒸汽抽空器”系統,由增壓器、一級抽空器🦹🏼‍♂️、二級抽空器組成,使減壓塔達到高真空💍,提高產品收率和質量,改變水冷為濕空冷,冬季只開空冷,夏季南京熱,開濕空冷🪪⇢,空冷器噴軟化水,達到節能。

“低速轉油線”,分為兩部😕:低速段為單根水平直管🏃🏻‍♂️🫳🏻,直徑1.3👩🏽‍🔧,徑向進入減壓塔,高速段四根👩🏿‍🍳,直徑200毫米🫑,從減壓爐出口由上部斜向進入低速轉油線👩🏽‍⚖️,低速段設單根柔性支架,轉油線的熱位移,由高速段和柔性支架熱補償。

“高換熱終溫的節能換熱系統”:用先進的軟件計算⛹🏼‍♀️、優化換熱流程,使原油換熱終溫提高到300攝氏度,同時用低溫熱發生蒸汽自用,以減少外供蒸汽量🔀。

“低排煙溫度的節能加熱爐系統”🫲🏻:增設空氣預熱器🥷🏼,選用新型火嘴;提高燃燒效率🧑,爐內增設吹灰器,用本裝置發生的蒸汽同減壓爐對流段換熱,進一步降低排煙溫度🕖,提高加熱爐效率🟩。

常壓塔系統、冷卻系統、機泵系統、電脫鹽系統,采用有效的節能措施👩🏻‍🎨;減二線油熱出料,外輸能量🧑🏻‍🔬,計入節能指標。

根據技術開發成果和工藝設計方案,首先進行“初步設計”,作為工藝專業負責人,首先對全裝置工藝設備進行了詳細計算:包括幹式減壓塔,高真空蒸汽抽空器🆘,低速轉油線👙,各臺加熱爐⚠️,全部換熱器,冷凝器,空冷器🧑‍🚀,回流罐🙌🏼🌙,各種泵,電機🧑🏻‍🦼,電脫鹽罐,空氣予熱器👮;根據計算結果🚵,確定非標設備的結構👣、尺寸🦸🏿、開口方位👨🏼‍🎨,對其他設備確定選型、規格🏤、型號。計算出全部管線的管徑📍,伴熱管線,高溫管線的熱補償。做出設備規格表,管線表,完成全裝置工藝原則流程圖,工藝管線及自動控製流程圖,換熱流程圖🦾,水、電、汽🖐、燃料油、燃料氣工藝管線及自動控製流程圖。在此基礎上,向設備🦻🏻、儀表、加熱爐、配管、建築、結構😆👩🏼‍⚕️,給排水🚘、電工🍏、機械、熱工、技術經濟專業負責人🍡,提出設計委托資料。根據設計進度🙍‍♂️,作為項目負責人組織確認🔹、會簽各專業提出的設計委托資料。編製完成初步設計說明書,組織各專業,按計劃完成全部設計文件和圖紙,安排立即出版,經過全體設計人員的努力,於198011月完成初步設計。

第二階段:“施工圖設計”,19811月,石油部召開了《南京煉油廠第一套常減壓裝置初步設計》審查會議👩🏻‍🌾,經過專家嚴格評審,順利通過,石油部批準初步設計🤞🏼。根據批文🐋,組織進行施工圖設計,按照煉油廠的要求,提前交付非標設備圖🏞,設備規格表🕵🏼‍♂️,材料表,以便提前訂貨,經過全體設計人員的努力,於198111月提前完成全部設計😋,安排迅速出版🫠,及時交付煉油廠和施工單位。

本次節能創新設計的總效果是:產品質量合格並有一定提高;產品收率達到61%,提高了收率,增加了產品產量;減壓塔頂真空度大幅度提高🧑🏻‍🦯,達到20mmg🥤,加熱爐排煙溫度大幅度降低👬,達到225攝氏度👨🏻‍🦯‍➡️,加熱爐效率提高到85%🧝🏼‍♂️;換熱終溫大幅度提高🧑🏻‍🦼,達到300攝氏度。全裝置能耗大幅度降低🤷🏻,達到13.5公斤標油/噸原油🚣🏿‍♂️,創造了全國先進值標👯‍♂️,接近美國的先進指標13.14公斤標油/噸原油🙆🏽。

精心施工,投產成功

施工建設之前🏌🏽🥷🏿,首先進行設計交底,在南京煉油廠召開設計交底會議🧑🏽‍🦳,我代表設計院介紹初步設計審查會情況和審批意見,設計文件組成🧝🏼‍♂️,原料、產品、技術特點、生產準備要求👬🏻,主要建安工程量𓀝,與界區外工程的關系和銜接要求👨🏽‍🎓,執行的施工驗收標準、規範。經過認真討論,最後形成會議紀要,各單位對紀要認真貫徹執行☎️。根據南京煉油廠的安排,我院派出各專業的設計代表到現場服務,每天到現場參與施工👍🏼,解決圖紙和現場技術的問題,完成施工建設後🔶,進行單機試車,完全合格後💂🏼‍♀️🐐,進行系統吹掃、清洗🧑🏽‍🦰🧑🏽‍🚀、工程交接,接著聯動試車,包括系統氣密、烘爐幹燥🐋、置換🌞、水聯運、油聯運🌓。全部合格後,進行投料試車🧑‍🍳🏊🏽‍♂️。

聯動試車成功後👚,由於設計院有新任務,各專業的設計代表全部離廠回院🔤,只留下我一個人作設計總代表,參加投料開車,1982,520,按幹式減壓方案⛹🏽‍♀️,進行投料開車🗾📛,到晚上9點鐘🕚,已運行4個小時,裝置不能出合格產品𓀐,被迫打循環,原因是減壓頂真空度達不到要求,工廠各部門、廠有關領導都來到車間,對出現的問題,無能為力,大家都很著急👷🏿‍♂️🛩,我提出解決辦法,經過煉油廠領導同意🫦,我指導施工單位重新調整增壓器內部結構👨🏼‍🦲,使“X”值達到一定正值,重新安裝增壓器,經過1小時運行,塔頂真空度,達到設計要求◽️,全塔各側線出合格產品,全裝置正常、平穩運行,達到一次開車成功,比計劃19826月提前建成投產。煉油廠領導給設計院發電報表示衷心感謝。河南省廣播電臺的記者來到設計院,對我的事跡進行了采訪🕵🏻‍♀️,在河南省廣播電臺進行了播放🐖。

技術標定,推廣應用

創新設計效果指標🎃,是理論計數值,實際效果如何?要進行現場技術標定來決定,經過三個多月的運行考驗,於198282692,進行了技術標定👩‍🎓👩🏼‍🚒。南京煉油廠和設計院,組織50多人🦹‍♂️,經過七天標定,取得各項技術數據9000多個,經過整理和計算🪻,得出結論:生產運行平穩,調節靈活,產品質量合格,產品收率提高,節能效果顯著,其主要技術指標是:全裝置能耗🥌:13.219公斤標油/噸原油,低於設計值;產品收率達到70.15%,關於設計值;換熱終溫🟠:301攝氏度,與設計值相近;減壓爐熱效率85%🙀,與設計值相近;減壓塔頂真空度6.25mmg🥷🏼,低於設計值🔫;減壓轉油線真空度大幅度提高,有利於油品汽化,提高產品收率🚽;裝置噪音:降到78.8分貝🥴,改善了環境。各項數據🤽🏼,全部達到設計指標,部分指標優於設計指標。

本項目設計創新的5項技術,可在全國常減壓裝置上應用推廣,投資省、見效快。標定完成後,由我執筆,以石油部第二設計院和南京煉油廠署名🈸,在國內期刊《煉油設計》發表文章🧑‍🍼,全面介紹了設計、施工、投產、標定情況🫘,經濟效益和社會效益👷🏿‍♀️,引起國內各煉廠的重視和興趣,在石油部煉油系統得到強烈反響,各單位主動學習、應用。由於第一套改造成功,南京煉油廠決定第二套常減壓裝置🪩,采用幹式減壓蒸餾技術🕵🏽,進行技術改造,我擔任設計審核人,198310月投產🐸,效果很好😑。北京設計院各專業的技術人員,到南京煉油廠考察😯、學習,還有鎮海煉油廠、安慶、吉林🦸、哈爾濱🏋🏼‍♀️、九江、武漢、齊魯👩🏽‍🔬、石油一廠👩‍❤️‍💋‍👩🕺🏼、天津、濟南🧖🏽、洛陽、楊子公司等十幾個煉油廠,先後到南京煉油廠學習、考察,應用南京煉油廠的經驗🦘🧝,取得較好的效果🧑‍🦳。

在新的形勢下,石油部決定召開全國常減壓裝置會議,為開好會議⏱,首先進行調查研究,石油部組織調查組👩🏻‍🔬🩰,由北京設計院♕💅、第二設計院🖨,南京煉油廠👩‍❤️‍💋‍👩,齊魯煉油廠的專家組成,任命我為調查組長🫷🏻,經過一個多月的調查,寫出了調查報告,上報石油部🧛🏽‍♂️。石油部召開全國常減壓會議🪫,在會上,我代表調查組作了重點發言,各主要煉油廠介紹了經驗,石油部領導作了總結,要求各煉油廠把經驗帶回去🩳,盡快實施,不僅進行常減壓裝置節能改造,而且還要進行其他各煉油裝置的技術改造,使全廠能耗大幅度降低,提高工廠的經濟效益和社會效益🏄🏽。通過本次會議,進一步推動了全國煉油廠的節能和技術創新工作🕳😇。

技術鑒定,獲得獎勵

石油部決定召開“國家經委重點節能項目”,“南京煉油廠一套常減壓裝置混合型幹式減壓蒸餾”技術鑒定會🪅,在開會之前👆🏻,石油部節能技術專業組,進行現場測試,1983379日👨‍🌾,測試3天,測試結果同技術標定結果作了比較,結果各項技術指標同技術標定指標相同,部分指標優於技術標定指標,結論是本項目的技術改造是成功的,達到國內先進水平,測試組完成測試報告,上報石油部🧖🏻‍♂️。在上述工作的基礎上,石油部召開了技術鑒定會,經過專家認真評審,提出並通過“混合型幹式減壓蒸餾技術鑒定證書”🅿️。石油部批準了“技術鑒定證書”。

石油部根據技術鑒定的結果和各煉油廠應用推廣的情況,認為已經達到“國家經委重點節能項目”的要求👨🏽‍🔧,決定對本項目進行評獎🕺🏻👷‍♂️,經過評審,《南京煉油廠混合型幹式減壓蒸餾技術》,一九八二年👦🏽,獲得《石油工業優秀科學技術成果一等獎》🛺;一九八三年,國家機構調整,成立中國石化總公司🤳🏻,原石油部所屬的煉油廠、設計院、研究院等⌛️,劃歸中國石化總公司領導,石油部第二煉油設計研究院👱🏼‍♀️,改為中國石化總公司第二煉油設計研究院,之後,又改為中國石化總公司洛陽石油化工工程公司,中國石化總公司延續石油部的工作👇,進行優秀科技成果評選,《南京煉油廠混合型幹式蒸餾技術及常減壓技術改造》,一九八三年,獲得《中國石化總公司優秀設計項目一等獎》👩🏽‍🍼;一九八四年獲得《南京市優秀科技成果一等獎》🤸🏽‍♀️。

一九八四年🍭🚶🏻‍♀️, 根據中國石化總公司的文件,要求洛陽石化工程公司,填報國家科學技術進步獎申報書:項目名稱:《混合型幹式減壓蒸餾技術及常減壓裝置技術改造》🦹‍♀️;工作起止時間:19806-19833月;🙅🏼‍♂️📲,申報部門:“中國石油化工總公司”;對本項目作出創造性貢獻的主要人員情況表,“張殿升:男,洛陽石化工程公司,工程師“🧙🏽,對項目作出創造性貢獻的內容:“完成本項目技術開發和方案設計、初步設計、施工圖設計,擔任工藝負責人和項目負責人🍾,解決現場施工、開車投產中的技術問題🎓,作到一次投產成功💟,組織、參加全裝置技術標定工作,完成裝置改造標定報告、技術總結🚎、技術鑒定準備工作”🤱🏽。

一九八五年四季度召開了全國科學技術進步獎勵大會,表彰對國家科學技術進步作出貢獻的集體和個人,並頒發獎勵證書🫃🏽,中國石化總公司洛陽石化工程公司獲得《國家科學技術進步獎一等獎》,主要工作者張殿升,同時獲得《國家科學技術進步一等獎》🫧,國家評審時,把項目名稱改為《常減壓蒸餾裝置節能技術的應用與推廣》,擴大獎勵單位🤷‍♀️,石化總公司北京煉油設計院等單位同時獲獎。常減壓裝置獲得國家科學技術進步一等獎,是洛陽石化工程公司建院30年,第一次獲得的最高級別獎勵,也是全國石油系統第一次獲得的最高級別獎勵👞🛹。

生產發展©️,技術現狀

2012年🙄,中國煉油事業得到巨大發展,中石化⌚️、中石油、中海油三大集團公司都在建設大型煉油廠,常減壓裝置規模達到1000萬噸/年,但在技術上仍然采用我獲獎的成套技術,由於全球煉油工程技術的發展🐀,機械設備的進步,特別是中國改革開放,引進國外的先進技術和設備,中國常減壓裝置實現了大型化,某些技術得到發展,機械設備得到改進,為國家做出了巨大貢獻👧🏿,

我精心培養的年輕人李和傑,他現在是中國石化集團公司洛陽工程公司副總工程師、教授級高級工程師,石油和化工行業設計大師,他設計的《中國石化青島石化公司1000萬噸/年常減壓裝置》👩🏼‍🍼,因為首次實現了大型化,以題目《煉油分離過程大型化關鍵技術體系集成與節能》🥒,2008年獲得了《國家科技進步二等獎》。1980年到2012年📑🧑🏼‍🔬,又經過了32年,我獲得的《國家科學技術進步一等獎》,仍然是全國常減壓裝置的最高獎勵。

人生感悟

洛陽石化工程公司成立已經30年✋🏿⌨️,完成煉油裝置設計已230多套,主要設計人員都是老前輩,是我的老師🧯,我自己是只有4年實際工作的設計新人,經過深入的回憶和反思🥃,我為什能夠設計創新?並獲得國家級獎勵?一方面是自己不斷學習🏌🏽、努力工作,更深層的原因是我的母校清華,培養教育的思想和精神:“一絲不苟的科學精神”,掌握國內外煉油專業先進的前沿科學技術,並在國內具體應用🧑🏻‍🚀;“獨立思考的創新精神”,經過科學的邏輯分析🐘,提出切實可行的創新方案;“謙虛誠信的團隊精神”🏋🏻‍♀️,本項目由十二個專業設計人員共同完成🤌🏻,還要和煉油廠、施工單位密切合作,必須有良好的團隊精神;“全面發展的專業精神”🛌🏼,作為項目負責人🤽🏿‍♂️👱‍♂️,要精通自己專業科學技術▪️,同時要掌握各專業的技術知識😑,對主要專業技術也要精通🫸🏼,這樣,才有共同語言🚰🏂,才能提出合理的建議,當你獨立執行任務時💍,才能解決各專業的問題;“清華厚德精神”,意昂体育平台在人們的心目中🔭,有很高的信譽▫️,清華的畢業生🌺,由於厚德🧛🏽,在各部門🧑🏻‍🦼‍➡️,各單位受到重視,所以,陳院長敢於把這項任務交給我👌🏼。在清華學習6年🤷🏽‍♀️💫,是我人生觀、世界觀🧔🏿‍♀️、價值觀確立的根基💍,進入清華和畢業後工作⛩,是我溶入清華的開始和繼續,清華有我的老師、領導和留校同學,一直設法保持聯系,了解清華的信息和發展,學習清華的思想和精神🏸,總之🚣🏿,我的成果是《自強不息,厚德載物》,《行勝於言》🫅🏽🚘,《嚴謹、勤奮、求實👰🏿‍♀️、創新》的清華思想和精神🤷🏼,培養教育的結果📮,當我收到獎狀和證書時👇🏽,再一次感謝同我合作的同誌,感謝支持⚠、幫助我的朋友🎚,更感謝意昂体育平台的各位老師和各級領導。

201212月 於天津

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